華凌科技專業(yè)致力于減水劑行業(yè)DCS控制系統(tǒng)設(shè)計集成。DCS控制系統(tǒng)在減水劑行業(yè)的應(yīng)用如下: 工藝簡介: 1、磺化工段 將定量的工業(yè)萘加入磺化反應(yīng)釜,并把194℃的蒸汽通入反應(yīng)釜夾套對反應(yīng)釜進行升溫,在高溫下萘開始融化,當(dāng)溫度升到135℃時停止加熱,向反應(yīng)釜滴加硫酸。之所以采用滴加的方式,是為了防止加入硫酸后釋放大量熱能導(dǎo)致溫度過高。硫酸加入完畢后,繼續(xù)通氣加熱,使物料溫度上升到160~165℃,此時硫酸與工業(yè)萘開始進行磺化反應(yīng),生成α-萘磺酸與β-萘磺酸。此時為了保證化學(xué)反應(yīng)順利進行,必須通過調(diào)節(jié)蒸汽壓力進行溫度控制。還需要控制加入硫酸量,從而控制物料酸度。反應(yīng)結(jié)束后,向反應(yīng)釜通入蒸汽,加水稀釋。 2、水解工段 開啟循環(huán)水向反應(yīng)釜內(nèi)加水,目的是通過水解反應(yīng)去除α-萘磺酸。水解反應(yīng)結(jié)束后,通入蒸氣將β-萘磺酸壓入縮合反應(yīng)釜內(nèi)進行縮合反應(yīng)。 3、縮合工段 縮合反應(yīng)的要點是既要盡量縮短反應(yīng)時間,又要使反應(yīng)充分,得到長鏈分子。 用冷卻水對物料進行降溫,加入甲醛。甲醛和物料發(fā)生反應(yīng),生成羰基離子。 為保證甲醛較大限度羰基化,滴加速度要慢,一般控制在2小時左右。羰化反應(yīng)結(jié)束后,通氣加熱,使物料溫度上升到110℃,此時甲醛羰離子與β-萘磺酸開始進行縮合反應(yīng),生成萘系磺酸甲醛縮合物,縮合反應(yīng)歷時約4.5h。反應(yīng)過程中,為了調(diào)節(jié)物料粘度,需補充部分稀釋水。縮合反應(yīng)結(jié)束后,將生成物轉(zhuǎn)移到中和罐內(nèi)進行中和反應(yīng)。 3、中和工段 加入堿液中和減水劑的酸度,以達(dá)到增強減水劑的水溶性的目的。 控制方案: 磺化反應(yīng)的控制內(nèi)容有:萘與硫酸的質(zhì)量配比;磺化反應(yīng)的溫度控制以及磺化時間控制; 水解反應(yīng)控制總酸度在29%左右,加水量一般為2~5克/克萘,用水量多對水解反應(yīng)有利,但對縮合反應(yīng)不利,故在控制好酸度的情況下,盡量少加水。 縮合反應(yīng)的控制要點:萘磺酸和甲醛的配比;縮合溫度、酸度和時間控制 應(yīng)用效果 山東萬山減水劑生產(chǎn)線應(yīng)用DCS控制系統(tǒng)后后,大幅提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,在不增加車間人員情況下,生產(chǎn)線規(guī)模得到快速擴建。使得客戶在**業(yè)中快速躍居良好水平。
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詞條說明
BATCH(批次)控制系統(tǒng)一、系統(tǒng)簡介Batch系統(tǒng)允許在生產(chǎn)控制過程中使用同一套控制和信息系統(tǒng),對配方進行靈活組態(tài),增加和調(diào)整新配方*改動下位機控制程序,從而提升產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)約能源和原材料,并減少流程偏差和人員介入。在加速產(chǎn)品和過程開發(fā)時采取靈活的生產(chǎn)能力并對公司工序進行標(biāo)準(zhǔn)化,支持用戶開發(fā)現(xiàn)代批次控制策略。較終的成效是設(shè)備利用率得到提升,產(chǎn)品質(zhì)量有所改善,充分滿足可操作性數(shù)據(jù)的可見性和
一、概述: 青島華凌科技有限公司專業(yè)從事電廠DCS控制系統(tǒng)設(shè)計集成,在火力發(fā)電、焦煤煉鋼、鍋爐煙氣的脫硫脫硝等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。其設(shè)計集成的余熱發(fā)電DCS控制系統(tǒng),能夠顯著提高監(jiān)控的自動化水平,較好的實現(xiàn)各個層面的生產(chǎn)自動化結(jié)合。同時,也能較好的滿足電廠發(fā)展的要求。 二、控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和軟件功能 1、系統(tǒng)軟件功能 1.1系統(tǒng)管理組態(tài): 定義系統(tǒng)硬件配置與管理、數(shù)據(jù)庫定義、算法定義等,在工程師站定義好
華凌科技專業(yè)致力于減水劑行業(yè)DCS控制系統(tǒng)設(shè)計集成。DCS控制系統(tǒng)在減水劑行業(yè)的應(yīng)用如下: 工藝簡介: 1、磺化工段 將定量的工業(yè)萘加入磺化反應(yīng)釜,并把194℃的蒸汽通入反應(yīng)釜夾套對反應(yīng)釜進行升溫,在高溫下萘開始融化,當(dāng)溫度升到135℃時停止加熱,向反應(yīng)釜滴加硫酸。之所以采用滴加的方式,是為了防止加入硫酸后釋放大量熱能導(dǎo)致溫度過高。硫酸加入完畢后,繼續(xù)通氣加熱,使物料溫度上升到160~165℃,此
化工生產(chǎn)具有易燃、易爆、有毒、腐蝕性強,生產(chǎn)工藝復(fù)雜等特點,*發(fā)生火災(zāi)、有毒物質(zhì)泄露、爆炸等安全事故。近些年?;髽I(yè)人員傷亡事故頻出,僅2018年,全國共發(fā)生化工事故176起、死亡223人。 江蘇、山東等化工產(chǎn)業(yè)大省,對于人員定位或二道門管理均下發(fā)相關(guān)文件,推動產(chǎn)業(yè)升級。 辰麒數(shù)維軟件開發(fā)的新一代人員定位系統(tǒng),不僅定位精度高,安裝調(diào)試快捷方便,而且集成了智能設(shè)備巡檢、電子圍欄、外來人員車輛管理
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