袋式除塵器在水泥廠中的應(yīng)用

    袋式除塵器已進(jìn)入各個工業(yè)領(lǐng)域,成為各類煙氣粉塵治理的主力軍設(shè)備。但在實際應(yīng)用中,不時出現(xiàn)設(shè)備阻力高、粉塵排放濃度不達(dá)標(biāo)、濾袋壽命短、收塵器燃爆、內(nèi)部構(gòu)件銹蝕嚴(yán)重等問題。本文通過一些實例,分析研究了它們的成因和對策,以期供貨商和用戶,共同吸取教訓(xùn),努力使之走上健康發(fā)展的軌道。

    ? ?袋式除塵器以其優(yōu)良的過濾性能和廣泛的適應(yīng)性,逐漸成為各類工業(yè)煙氣粉塵治理的主力軍,對國家的節(jié)能減排和環(huán)境治理作出越來越大的貢獻(xiàn)。

    ? ?我國袋式除塵器的質(zhì)量,經(jīng)過近十余年的引進(jìn)、研發(fā)創(chuàng)新,無論是整機結(jié)構(gòu),還是象濾料、脈沖閥、**閥門、清灰系統(tǒng)、自動監(jiān)控技術(shù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)計制造質(zhì)量,都得到了長足的進(jìn)步,大大縮小了跟國外同類產(chǎn)品的差距,并經(jīng)實際使用的檢驗,**了良好的經(jīng)濟和社會效益。

    ? ?但是,在該設(shè)備的推廣使用過程中,也不時暴出一些應(yīng)用失效的例子,它的出現(xiàn),無疑給當(dāng)事者造成重大經(jīng)濟損失,也在一定程度上使供貨商的名譽受損。這里披露的一些實例,不是揭誰的短,出哪個的丑,而是想通過它們,共同總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),科學(xué)分析失效的原因,研究介決辦法,避免各類故障重復(fù)發(fā)生,以推動袋式除塵器行業(yè)的健康發(fā)展。

    一、收塵器失效的原因。

    一臺收塵器失效可有兩類原因引起:

    1、 ?設(shè)備設(shè)計制造質(zhì)量缺陷

    包括:濾料和元器件選型不當(dāng),或本身有質(zhì)量問題;噴吹清灰系統(tǒng)設(shè)計缺欠等,設(shè)備安裝質(zhì)量差。帶來的后果是:設(shè)備阻力高、元件和濾料壽命短,損壞率搞,粉塵排放不達(dá)標(biāo),以及構(gòu)件內(nèi)外表面銹蝕嚴(yán)重,機體結(jié)構(gòu)強度不夠等。這類問題主要是由供貨商負(fù)責(zé)改進(jìn)和提高。

    2、 ?由用戶操作使用不當(dāng)引起:

    ? ?這類問題包括:作業(yè)溫度過低,設(shè)備內(nèi)部結(jié)露糊袋或**溫,違反操作規(guī)程等。

    二、故障1收塵器阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)**過設(shè)備性能指標(biāo)。

    ? ?當(dāng)代袋式除塵器的設(shè)計阻力。一般為1200~1500(較大1700)Pa,用戶據(jù)此配置排風(fēng)機的全壓。收塵器投用后的實際阻力,如果遠(yuǎn)大于上述數(shù)值,不僅引起排風(fēng)電耗的增加,在排風(fēng)機全壓余量不足時,還使排風(fēng)量降低影響系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。

    一臺收塵器阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)**標(biāo),可由以下原因引起:

    1、 ?各室的出口閥未正常打開。

    ? ?離線清灰的袋收塵器,由多個室(單元)組成,每個室凈氣室出口各設(shè)有閥門(一般為氣動),正常作業(yè)下,只1~2個室的出口閥關(guān)閉,該室處噴吹清灰狀態(tài);其余各室出口閥打開,這些室處在正常過濾作業(yè)狀態(tài)。

    ? ?但在新裝設(shè)備上,有的把出口閥方向裝反,把“關(guān)”當(dāng)成“開”,“開”當(dāng)成“關(guān)”,或者作為氣缸動力的壓縮空氣壓力過低,未能使閥門的開關(guān)正常轉(zhuǎn)換,這兩種情況都造成一定數(shù)量的袋室被額外隔離,實際投入的過濾面積比設(shè)計值大幅減少,必然引起阻力升高;

    2、 噴吹清灰系統(tǒng)能力不夠,濾袋積灰后未能正常得到再生。

    有二種情況會降低清灰能力:一是噴吹用的壓縮空氣壓力太低,噴咀出流氣量未達(dá)到設(shè)計值,導(dǎo)致清灰能力直接降低;

    ? 二是清灰周期設(shè)置過長?,F(xiàn)在窯爐型的清灰是由PLC控制的,作業(yè)順序一般為:**個室出口閥關(guān)閉后,**個脈沖脈打開0.1~0.15S,進(jìn)行噴吹;經(jīng)5~10秒,*二個脈沖閥動作,作*二排濾袋清灰;如此一個閥一個閥(相應(yīng)一排排濾袋)動作清灰;待一個室全部清完,打開其出口閥,這個室轉(zhuǎn)入過濾作業(yè);關(guān)閉*二個室的出口閥,開始這個室同樣的清灰順序。如此作類似的動作,直至最后一個室清灰完畢,完成整臺設(shè)備從頭至尾一個周期的清灰順序。整個清灰周期的總時間T近似由式(1)求出:

    T=n·t1+(N-1)t2+t3 (秒) ?

    (1)式中n —— 設(shè)備所含脈沖閥數(shù).(對于每次2個閥同時動作的,此取 )

    t1——

    脈沖閥動作相互間間隔時間(S)

    t2——

    室間間隔時間(S)

    t3—一一個周期結(jié)束到新一輪開始的間隔(S)。(有時取t3=t1頭尾相接)

    N——

    設(shè)備總室數(shù)。(對于雙雙系列設(shè)備,取二個室同時清灰的,取為 。)

    為了保證除塵器的阻力△P能在一定范圍內(nèi),就要求實際風(fēng)量不**過設(shè)計值,同時在一個周期內(nèi)的表面積灰厚度δ能控制在一定范圍內(nèi)。顯然,入口煙氣粉塵濃度愈高,T應(yīng)控制愈小,相應(yīng)t1也應(yīng)愈小。當(dāng)t1設(shè)置過大,T太長,δ太厚,阻力△P自然要高。迂此情況,在清灰壓力足夠前提下,便需調(diào)小t1、t2、t3幾個參數(shù),使△P降下來。這樣做之后,如阻力仍然**高,那應(yīng)是其他原因了。

    這類問題在新線剛建成時較常出現(xiàn),現(xiàn)場調(diào)試人員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和加以解決;日常使用中一旦出現(xiàn)阻力異常。首**行上述二方面的檢查調(diào)整,最后才思考是否發(fā)生了糊袋。

    三、故障2糊袋。

    ? ?糊袋是袋除塵器較嚴(yán)重又較常見的一種運行事故。因為一臺設(shè)備一旦發(fā)生糊袋,阻力會居高不下,長期下不來,又很難處理。故需重視和嚴(yán)加防范。

    1、 ?糊袋的原因

    ? 糊袋發(fā)生在煙氣水分較高,煙氣溫度又**它的露點。此時,煙氣中的水汽便在設(shè)備內(nèi)壁和濾袋上凝結(jié),形成潮濕層,氣流中的粉塵便粘附在濾袋外表甚至侵入到內(nèi)部纖維層。由于水的存在,這種粘附牢固,結(jié)殼堅實,正常的噴吹清灰不易將其清除。

    2、 ?防止糊袋的措施

    ? 根本上要防止水分大、溫度又低的煙氣進(jìn)入袋式除塵器。這種異常工況常發(fā)生在:

    (1).新建水泥生產(chǎn)線(或檢修后)的烘窯階段。此時回轉(zhuǎn)窯、NSP系統(tǒng)的耐火磚或澆注料內(nèi),都有大量水分跑出,煙氣的露點很高,袋除塵器又為冷設(shè)備,這類煙氣一進(jìn)入袋除塵器,較易糊袋。為防止出現(xiàn)這種情況,烘窯階段一定要采用預(yù)熱器**部的點火煙囪進(jìn)行排氣;

    (2)窯磨(生料磨)聯(lián)合作業(yè)原料水分特高時。迂此情況,一要有意提高預(yù)熱器出口溫度(如加大主排風(fēng)和提高分解爐作業(yè)溫度。但要謹(jǐn)防發(fā)生預(yù)熱器的結(jié)皮堵塞事故),二是減小增濕塔噴小量,使入收塵器的煙氣溫度始終比露點高20~30℃。

    (3)生產(chǎn)線點火起動階段,煙氣溫度低,也應(yīng)采用點火煙囪;

    (4)做好收塵器的隔熱保溫和堵漏,也是防止局部結(jié)露的必要措施。

    3、糊袋事故的處理:

    ? 糊袋事故一旦發(fā)生,處理起來很麻煩,但仍不得不一試。根據(jù)我們長期的實踐經(jīng)驗,可采取如下措施:

    (1)第一步提高作業(yè)溫度,加強對濾袋的烘干強度(注意防止**溫);

    (2)提高壓縮空氣壓力,同時在PLC上調(diào)短脈沖閥之間,室間及循環(huán)周期間的時間間隔,雙竿齊下提高噴吹清灰強度和頻度,并如此連續(xù)5~7天,將粘糊在濾袋上的積灰逐漸清理下來,使阻力恢復(fù)到正常狀態(tài)。有條件時,較好在停開排放機狀態(tài)進(jìn)行此高強度清灰。此法對中輕度的糊袋處理有效。

    (3)對于特嚴(yán)重的糊袋,經(jīng)采取上述二種措施仍無效者,只有通過換新濾袋來解決了。這將造成重大經(jīng)濟損失也無可奈何!

    4、糊袋事故案例

    ? ?案例1、TM廠一臺窯頭袋收塵器,處理風(fēng)量36萬m3/h,剛用半年,阻力正常。后來阻力突然升到2000Pa以上,經(jīng)查,未發(fā)現(xiàn)其他原因,經(jīng)采用上述*二條措施,設(shè)備阻力下降到1500Pa以下。

    ? ?案例2、L廠新建4000t/d生產(chǎn)線,窯尾袋收塵處理風(fēng)量60萬m3/h。用Φ160×6000P84復(fù)合氈復(fù)膜濾袋。2011.4月廠方反映,在約3200t/d產(chǎn)量下,收塵器阻力已達(dá)2000Pa,大大**過設(shè)計指標(biāo)≤1500Pa,后排風(fēng)機電流接近額定值,證明收塵器阻力確實高。

    ? ?原來,由于各種原因,該生產(chǎn)線從**點火起,點火烘窯一共進(jìn)行了七、八次,又未能次次用點火煙囪,可見是發(fā)生了糊袋事故。后來采取挽救措施無效而換袋。

    ? ?案例3.湖南

    Z廠4500t/d線,Φ3.8×7m風(fēng)掃煤磨,配的煤粉收集器FDPM96-2×8,風(fēng)量11萬m3/h,入口濃度1000g/N

    m3。投用后相當(dāng)一段時間,設(shè)備運行狀況正常,阻力在1400Pa以下。后來因檢修,煤磨停用;恢復(fù)開窯后,收塵器阻力便一直居高不下,較高達(dá)到2700Pa,

    經(jīng)本公司派員現(xiàn)場析查、差壓儀表、壓縮空氣壓力、脈沖閥及提升閥動作,都沒有問題,雖經(jīng)采取多種措施,阻力還是下不來,最后更換濾袋,便一切恢復(fù)正常。

    四、故障3,粉塵排放濃度**標(biāo)

    ? ?這種情況在新設(shè)備剛投用或使用一段時間后都可能發(fā)生。袋式除塵器由于依靠濾料的纖維(或復(fù)膜)層過濾,粉塵排放濃度一般可達(dá)30mg/N

    m3甚至較低。

    1、 ?粉塵濃度**標(biāo)的原因:

    a, ?

    濾袋口(一般配有彈性脹圈)與花板孔的配合不好,密封不嚴(yán);

    b, ?

    風(fēng)道內(nèi)導(dǎo)流板與兩側(cè)板的焊縫有孔洞或開裂;

    c, ?

    風(fēng)道導(dǎo)流板上方側(cè)板的拼合縫,或它們與**部花板間的焊縫有孔洞或漏焊;

    這些因素都使部分含塵煙氣不經(jīng)過濾直接竄入排放風(fēng)道;

    d, ?

    濾袋質(zhì)量低劣,單位面積克重和厚度太小,過濾性能不佳,這四個情況設(shè)備一投用就能發(fā)現(xiàn)。

    e, ?

    濾袋上有孔洞或開裂。由噴吹系統(tǒng)的噴咀偏斜、袋籠表面毛刺焊疤、袋籠濾袋的配合尺寸不當(dāng)?shù)榷紩a(chǎn)生此情況。它們主要在設(shè)備投用一段時間后才會出現(xiàn)。

    2、 ?對策:

    ? 主要為把好設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝的質(zhì)量關(guān),不給用戶留下任何隱患。

    五、故障4:**溫和收塵器內(nèi)燃爆。

    1、**溫

    ? ?袋式除塵器使用各類**或無機(或復(fù)合)濾料。它們的使用都有一個溫度上限。見表1

    ?各類濾料的允許溫度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

    表1 ?

    濾料名稱 ? ? ??

    聚丙烯

    (PP)

    亞克力

    (PAN)

    聚酯

    (PES)

    聚苯硫醚

    (PPS)

    聚酰胺

    (Nomex)

    原酰亞胺

    (P84)

    玻纖

    (GL)

    聚四氟乙烯

    (PTFE)

    耐溫

    連續(xù)

    90

    125

    140

    180

    200

    240

    250

    260

    瞬間

    100

    140

    150

    200

    220

    260

    280

    280

    ? ?供貨商根據(jù)業(yè)主提供的煙氣溫度,配置了相應(yīng)的濾料(還結(jié)合煙氣中酸、堿、氧化等條件),使用上一般不應(yīng)發(fā)生問題。但在實際應(yīng)用中,由于異常工況,時有**溫發(fā)現(xiàn),又調(diào)控不及時,濾料一經(jīng)較長時間**溫發(fā)生纖維收縮。老化加烈,變脆,必然大大縮短其壽命。

    ? ?解決此問題,制造商無能為力,只有靠用戶提高認(rèn)識,實施科學(xué)管理,溫度異常時進(jìn)行及時的調(diào)控,嚴(yán)防溫度**標(biāo),才能保證設(shè)備的正常使用

    2、燃爆:

    ? ?這主要發(fā)生在煤粉制備系統(tǒng)或易燃?xì)怏w(天然氣或煤氣)過濾器上。這類事故國內(nèi)不勝枚舉。

    為了防止這類設(shè)備的內(nèi)部燃爆,設(shè)備設(shè)計制造上一般采取以下措施:

    (1)采用防靜電濾料。收塵器殼體可靠接地。要求接地電阻≤4歐姆,以防粉塵跟濾袋的摩擦。引起靜電積聚電火花,導(dǎo)致燃爆;

    (2)灰斗壁面仰角≥70°,防止壁面積灰、確保及時排空;

    (3)對設(shè)備內(nèi)部不可避免的水平段,加敷溜灰板,溜灰板對地仰角≥60°。

    (4)為防止灰斗內(nèi)部積灰,還采取以下措施:

    ——灰斗底部設(shè)電加熱器。保證壁面溫度,干燥不粘灰:在嚴(yán)寒地區(qū)甚至對整個灰斗壁面進(jìn)行伴熱。

    ——每一灰斗設(shè)一電振器,定期開動振打;

    ——設(shè)置外保溫,既防濾袋結(jié)露糊袋,也防內(nèi)壁淌水糊料。

    (5)設(shè)進(jìn)出口溫度監(jiān)視、報警。

    (6)每一灰斗底部設(shè)一熱電阻,嚴(yán)密監(jiān)視此處溫度有否異常,判斷有否積灰自燃或溫度過低情況;

    (7)設(shè)備外壁設(shè)置足夠大面積的防爆閥,以備內(nèi)部一旦發(fā)生燃爆能及時泄壓,保護(hù)整臺設(shè)備;必要時還可設(shè)置CO檢測器及CO2自動滅火裝置。

    (8)要求業(yè)主方做好以下防爆工作:

    a,盡量消除系統(tǒng)的水平管道,管道風(fēng)速不**10-12m/s,

    b,嚴(yán)格控制入袋收塵器的溫度≤80℃而又**露點約20℃;

    c,嚴(yán)格防止熱風(fēng)爐明火進(jìn)入煤磨系統(tǒng);

    d,系統(tǒng)各個部位(磨機、選粉機及管道)按規(guī)范設(shè)計,并設(shè)置各自的防爆閥,以免一旦在這里發(fā)生燃爆殃及收塵器;

    e,停磨時間稍長要排空灰斗內(nèi)的積料,并清除干凈濾袋表面積灰;因為積料的長期貯存,會發(fā)熱而自燃,一開磨引起燃爆。應(yīng)該說,只要設(shè)備和用戶都做好了上述工作,使用時嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,煤磨袋收塵器的燃爆事故是完**夠防止的。國內(nèi)不少廠家一再發(fā)生此類事故,據(jù)其原因主要是大家防爆意識不夠,操作管理不嚴(yán),新線人員缺乏經(jīng)驗也是原因之一。

    六、故障5內(nèi)部構(gòu)件的嚴(yán)重銹蝕。遼寧FS廠和湖北HS廠都曾出此類故障。

    ? 袋式除塵器內(nèi)側(cè)壁和袋籠、噴吹管等內(nèi)部構(gòu)件的嚴(yán)重銹蝕,是威脅除塵器長期正常運行的又一常見故障,它使壁面逐漸減薄,強度降低,久而久之甚至爛穿;袋籠的銹蝕會加快濾袋與之接觸面的腐蝕;噴吹管特別是管口的腐蝕,使口徑逐漸擴大,形狀變得不規(guī)則,既使壓縮空氣耗量增加,又使同一噴吹管下各條濾袋的清灰效果失控,這是大家所不希望的。

    1、嚴(yán)重銹蝕的原因。

    ? 對大多數(shù)袋除塵器而言,只要制造時的除銹涂裝保護(hù)工作到位,設(shè)備的長期使用應(yīng)無問題。但在以下四種特殊情況下,問題還是會變得嚴(yán)重起來:

    (1)煙氣中SO2含量高、水分高,是產(chǎn)生腐蝕的主因。因為一旦在壁面有所結(jié)露,它們會形成硫酸亞硫酸,在防護(hù)的薄弱部位,便產(chǎn)生腐蝕。

    (2)煙氣溫度過低,為SO2的成酸和腐蝕創(chuàng)造了條件;

    (3)有的用戶認(rèn)識上有誤區(qū)。象窯尾袋收塵器,為了防止糊袋,對袋室做了外保溫,而對凈氣室,認(rèn)為反正煙氣要外排了,四壁未做外保溫。結(jié)果煙氣在這里嚴(yán)重結(jié)露,產(chǎn)生了不該發(fā)生的嚴(yán)重銹蝕。

    (4)頂蓋周緣密封的不嚴(yán),有冷空氣侵入,也在鄰近部位發(fā)生結(jié)露和銹蝕。

    2、防銹的對策:

    (1)設(shè)備設(shè)計制造時。要針對煙氣性質(zhì)特別是SO2和H2O的含量高低,采取相宜的防銹措施,包括涂裝應(yīng)達(dá)到的除銹級別(一般為Sa2.5)、底漆和面漆的選擇,涂裝層數(shù)和各層的厚度;并確保施工到位;漆的耐溫等級要**可能出現(xiàn)的較高煙氣溫度,避免因**溫使涂層失效;高腐蝕條件下的袋籠不能采用一般的鍍鋅,而應(yīng)采用噴塑、采用瀝青漆或耐高溫耐濕漆;凈氣室內(nèi)壁和噴吹管等內(nèi)部構(gòu)件也宜采取類似的處理,不能作一般涂裝。

    (2)對窯爐型和煤磨系統(tǒng)用的設(shè)備,一定要做好全面的外保溫,不為結(jié)露留下隱患;

    (3)生產(chǎn)操作要確保作業(yè)溫度比露點高20~30℃以上,既防糊袋,又防結(jié)露銹蝕;

    (4)做好設(shè)備的密封維護(hù)。

    六、故障6

    濾袋使用壽命短。

    ? 濾袋在一臺收塵器設(shè)備中占有很高的比重,按所用材質(zhì)的不同。達(dá)15~40%。一臺處理百萬風(fēng)量的窯尾收塵器,濾袋費高達(dá)一、二百萬元。供貨要求擔(dān)保壽命起碼二年以上。濾袋壽命短,既影響使用效果,也給供貨商或業(yè)主造成巨大經(jīng)濟損失;由于數(shù)量大,更換起來又很費時??梢娖湮:χ?。

    1、幾個實例:

    a,河南JR廠5000t/d線。窯尾袋除塵器。風(fēng)量90萬m3/h。Φ160×6000濾袋玻纖復(fù)膜總過濾面積14855m2.08.8月投產(chǎn),至09.9月已換過二次袋。壽命只7個月。

    b, ?

    河南TR廠5000t/d線,窯尾除塵器。風(fēng)量83萬m3/h。Φ160×7000濾袋。玻纖復(fù)膜投用后同樣使用壽命短,縱筋處磨破開裂、復(fù)膜脫皮,上口段穿洞;

    c, ?

    江蘇JF廠,礦渣/烘干機收塵。風(fēng)量9萬m3/h。濾袋Φ130×3750。玻纖總面積2144m2,使用不到二年,先后換濾袋幾次。先二次(不同供貨商)雖然袋不破但排放濃度不達(dá)標(biāo),后換南玻院產(chǎn)品1000g/m2無堿玻纖針刺氈,配合在噴吹管也做了些改進(jìn)。設(shè)備才進(jìn)入正常使用。

    d, ?

    河北BS廠。窯尾袋收塵器。風(fēng)量18萬m3/h。濾袋Φ130×6000共3676m2.同樣是濾袋破損率高,15個月?lián)Q袋3次,一是在袋口下27~47cm范圍內(nèi)出洞。二是骨架處出開裂條紋。

    2、 ?

    破袋原因:

    大多為設(shè)計和制造問題。主要為噴吹清灰系統(tǒng)設(shè)計不合理,如噴吹氣流歪斜或過于強烈,濾袋和袋籠間配合過緊等,也有如C廠,濾袋本身的質(zhì)量問題。

    3、 ?

    對策:

    ? 供貨廠要提高設(shè)備的設(shè)計制造質(zhì)量,避免出類似事故;用戶要選擇聲譽好、技術(shù)成熟的供貨商。

    七、結(jié)論

    袋式除塵器之所以出現(xiàn)各類故障,一類由設(shè)備制造商遺留的先天不足,包括噴吹清灰系統(tǒng)設(shè)計缺欠,濾袋等元器件質(zhì)量差,安裝質(zhì)量缺陷,內(nèi)部涂裝不切合煙氣實際等,它們給用戶造成了很大損失和麻煩;一類為用戶自身的不當(dāng)使用所致,包括低溫作業(yè)、結(jié)露糊袋、**溫,以及不適當(dāng)?shù)木S護(hù)和操作等,只有通過這兩個方面的共同努力,才能使我國的袋式除塵器走上健康發(fā)展的軌


    臨朐縣環(huán)宇電子有限公司專注于布袋除塵器系列,靜電除塵器系列,濾筒除塵器,旋風(fēng)除塵器系列,等

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    詞條說明

  • 鍋爐除塵器技術(shù)及應(yīng)用

    鍋爐布袋除塵器的保護(hù)技術(shù)鍋爐布袋除塵器的保護(hù)涉及了除塵器本體阻力的控制和除塵器**部件—濾袋的保護(hù)。我公司設(shè)計的鍋爐布袋除塵器圍繞上述目的采用了一系列的保護(hù)技術(shù): 1) 除塵器的阻力控制 除塵器的阻力分為兩部分。本設(shè)備的設(shè)計阻力為<1200Pa。 一部分是設(shè)備的固有阻力(即原始阻力),這是由設(shè)備的各個煙氣流通途徑造成的。 除塵器進(jìn)出風(fēng)方式、進(jìn)風(fēng)管道各部位的煙氣流速選擇是否妥當(dāng);除塵器各倉室進(jìn)風(fēng)的

  • 燃煤鍋爐環(huán)保排放控制

    鍋爐布袋除塵器技術(shù)改進(jìn) 提升設(shè)備品質(zhì) 隨著國家對燃煤鍋爐環(huán)保排放控制要求的越來越嚴(yán),鍋爐煙氣除塵器上升為鍋爐使用廠家必須安裝的主機設(shè)備。因此,它運行的好壞直接關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)率。根據(jù)燃煤鍋爐尾煙氣的特點, 除塵器殼體要求具有耐較高負(fù)壓及防腐功能,濾料具有耐高溫的性能。為了延長脈沖閥的壽命,系統(tǒng)所供的清灰氣源進(jìn)行了脫油水處理措施。 LCMG鍋爐長袋脈沖除塵器開發(fā)設(shè)計 1、LCMG型耐高溫脈沖

  • 袋式除塵器在水泥廠中的應(yīng)用

    袋式除塵器已進(jìn)入各個工業(yè)領(lǐng)域,成為各類煙氣粉塵治理的主力軍設(shè)備。但在實際應(yīng)用中,不時出現(xiàn)設(shè)備阻力高、粉塵排放濃度不達(dá)標(biāo)、濾袋壽命短、收塵器燃爆、內(nèi)部構(gòu)件銹蝕嚴(yán)重等問題。本文通過一些實例,分析研究了它們的成因和對策,以期供貨商和用戶,共同吸取教訓(xùn),努力使之走上健康發(fā)展的軌道。 袋式除塵器以其優(yōu)良的過濾性能和廣泛的適應(yīng)性,逐漸成為各類工業(yè)煙氣粉塵治理的主力軍,對國家的節(jié)能減排和環(huán)境治理作出越來越大的

  • 小型生物質(zhì)鍋爐布袋除塵器冒灰及解決辦法

    小型生物質(zhì)鍋爐布袋除塵器冒灰及解決辦法 隨著我國對節(jié)能減排政策的實施,小型生物質(zhì)鍋爐的應(yīng)用范圍越來越廣,生物質(zhì)鍋爐避免了目前燃煤鍋爐普遍存在的“煙塵污染大、燃燒不充分、浪費大、不節(jié)能”等問題,具有直接排放**、無塵、燃燒充分等特點。生物鍋爐的誕生,將較大地堆進(jìn)我國生物質(zhì)燃料的廣泛應(yīng)用。 小型生物質(zhì)鍋爐為達(dá)到環(huán)保效果,在鍋爐尾部煙道布置有除塵器,保證煙塵排放符合環(huán)保要求。 當(dāng)除塵器布袋起不到過慮煙

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