袋式除塵器已進(jìn)入各個工業(yè)領(lǐng)域,成為各類煙氣粉塵治理的主力軍設(shè)備。但在實際應(yīng)用中,不時出現(xiàn)設(shè)備阻力高、粉塵排放濃度不達(dá)標(biāo)、濾袋壽命短、收塵器燃爆、內(nèi)部構(gòu)件銹蝕嚴(yán)重等問題。本文通過一些實例,分析研究了它們的成因和對策,以期供貨商和用戶,共同吸取教訓(xùn),努力使之走上健康發(fā)展的軌道。
? ?袋式除塵器以其優(yōu)良的過濾性能和廣泛的適應(yīng)性,逐漸成為各類工業(yè)煙氣粉塵治理的主力軍,對國家的節(jié)能減排和環(huán)境治理作出越來越大的貢獻(xiàn)。
? ?我國袋式除塵器的質(zhì)量,經(jīng)過近十余年的引進(jìn)、研發(fā)創(chuàng)新,無論是整機結(jié)構(gòu),還是象濾料、脈沖閥、**閥門、清灰系統(tǒng)、自動監(jiān)控技術(shù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的設(shè)計制造質(zhì)量,都得到了長足的進(jìn)步,大大縮小了跟國外同類產(chǎn)品的差距,并經(jīng)實際使用的檢驗,**了良好的經(jīng)濟和社會效益。
? ?但是,在該設(shè)備的推廣使用過程中,也不時暴出一些應(yīng)用失效的例子,它的出現(xiàn),無疑給當(dāng)事者造成重大經(jīng)濟損失,也在一定程度上使供貨商的名譽受損。這里披露的一些實例,不是揭誰的短,出哪個的丑,而是想通過它們,共同總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),科學(xué)分析失效的原因,研究介決辦法,避免各類故障重復(fù)發(fā)生,以推動袋式除塵器行業(yè)的健康發(fā)展。
一、收塵器失效的原因。
一臺收塵器失效可有兩類原因引起:
1、 ?設(shè)備設(shè)計制造質(zhì)量缺陷
包括:濾料和元器件選型不當(dāng),或本身有質(zhì)量問題;噴吹清灰系統(tǒng)設(shè)計缺欠等,設(shè)備安裝質(zhì)量差。帶來的后果是:設(shè)備阻力高、元件和濾料壽命短,損壞率搞,粉塵排放不達(dá)標(biāo),以及構(gòu)件內(nèi)外表面銹蝕嚴(yán)重,機體結(jié)構(gòu)強度不夠等。這類問題主要是由供貨商負(fù)責(zé)改進(jìn)和提高。
2、 ?由用戶操作使用不當(dāng)引起:
? ?這類問題包括:作業(yè)溫度過低,設(shè)備內(nèi)部結(jié)露糊袋或**溫,違反操作規(guī)程等。
二、故障1收塵器阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)**過設(shè)備性能指標(biāo)。
? ?當(dāng)代袋式除塵器的設(shè)計阻力。一般為1200~1500(較大1700)Pa,用戶據(jù)此配置排風(fēng)機的全壓。收塵器投用后的實際阻力,如果遠(yuǎn)大于上述數(shù)值,不僅引起排風(fēng)電耗的增加,在排風(fēng)機全壓余量不足時,還使排風(fēng)量降低影響系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。
一臺收塵器阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)**標(biāo),可由以下原因引起:
1、 ?各室的出口閥未正常打開。
? ?離線清灰的袋收塵器,由多個室(單元)組成,每個室凈氣室出口各設(shè)有閥門(一般為氣動),正常作業(yè)下,只1~2個室的出口閥關(guān)閉,該室處噴吹清灰狀態(tài);其余各室出口閥打開,這些室處在正常過濾作業(yè)狀態(tài)。
? ?但在新裝設(shè)備上,有的把出口閥方向裝反,把“關(guān)”當(dāng)成“開”,“開”當(dāng)成“關(guān)”,或者作為氣缸動力的壓縮空氣壓力過低,未能使閥門的開關(guān)正常轉(zhuǎn)換,這兩種情況都造成一定數(shù)量的袋室被額外隔離,實際投入的過濾面積比設(shè)計值大幅減少,必然引起阻力升高;
2、 噴吹清灰系統(tǒng)能力不夠,濾袋積灰后未能正常得到再生。
有二種情況會降低清灰能力:一是噴吹用的壓縮空氣壓力太低,噴咀出流氣量未達(dá)到設(shè)計值,導(dǎo)致清灰能力直接降低;
? 二是清灰周期設(shè)置過長?,F(xiàn)在窯爐型的清灰是由PLC控制的,作業(yè)順序一般為:**個室出口閥關(guān)閉后,**個脈沖脈打開0.1~0.15S,進(jìn)行噴吹;經(jīng)5~10秒,*二個脈沖閥動作,作*二排濾袋清灰;如此一個閥一個閥(相應(yīng)一排排濾袋)動作清灰;待一個室全部清完,打開其出口閥,這個室轉(zhuǎn)入過濾作業(yè);關(guān)閉*二個室的出口閥,開始這個室同樣的清灰順序。如此作類似的動作,直至最后一個室清灰完畢,完成整臺設(shè)備從頭至尾一個周期的清灰順序。整個清灰周期的總時間T近似由式(1)求出:
T=n·t1+(N-1)t2+t3 (秒) ?
(1)式中n —— 設(shè)備所含脈沖閥數(shù).(對于每次2個閥同時動作的,此取 )
t1——
脈沖閥動作相互間間隔時間(S)
t2——
室間間隔時間(S)
t3—一一個周期結(jié)束到新一輪開始的間隔(S)。(有時取t3=t1頭尾相接)
N——
設(shè)備總室數(shù)。(對于雙雙系列設(shè)備,取二個室同時清灰的,取為 。)
為了保證除塵器的阻力△P能在一定范圍內(nèi),就要求實際風(fēng)量不**過設(shè)計值,同時在一個周期內(nèi)的表面積灰厚度δ能控制在一定范圍內(nèi)。顯然,入口煙氣粉塵濃度愈高,T應(yīng)控制愈小,相應(yīng)t1也應(yīng)愈小。當(dāng)t1設(shè)置過大,T太長,δ太厚,阻力△P自然要高。迂此情況,在清灰壓力足夠前提下,便需調(diào)小t1、t2、t3幾個參數(shù),使△P降下來。這樣做之后,如阻力仍然**高,那應(yīng)是其他原因了。
這類問題在新線剛建成時較常出現(xiàn),現(xiàn)場調(diào)試人員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和加以解決;日常使用中一旦出現(xiàn)阻力異常。首**行上述二方面的檢查調(diào)整,最后才思考是否發(fā)生了糊袋。
三、故障2糊袋。
? ?糊袋是袋除塵器較嚴(yán)重又較常見的一種運行事故。因為一臺設(shè)備一旦發(fā)生糊袋,阻力會居高不下,長期下不來,又很難處理。故需重視和嚴(yán)加防范。
1、 ?糊袋的原因
? 糊袋發(fā)生在煙氣水分較高,煙氣溫度又**它的露點。此時,煙氣中的水汽便在設(shè)備內(nèi)壁和濾袋上凝結(jié),形成潮濕層,氣流中的粉塵便粘附在濾袋外表甚至侵入到內(nèi)部纖維層。由于水的存在,這種粘附牢固,結(jié)殼堅實,正常的噴吹清灰不易將其清除。
2、 ?防止糊袋的措施
? 根本上要防止水分大、溫度又低的煙氣進(jìn)入袋式除塵器。這種異常工況常發(fā)生在:
(1).新建水泥生產(chǎn)線(或檢修后)的烘窯階段。此時回轉(zhuǎn)窯、NSP系統(tǒng)的耐火磚或澆注料內(nèi),都有大量水分跑出,煙氣的露點很高,袋除塵器又為冷設(shè)備,這類煙氣一進(jìn)入袋除塵器,較易糊袋。為防止出現(xiàn)這種情況,烘窯階段一定要采用預(yù)熱器**部的點火煙囪進(jìn)行排氣;
(2)窯磨(生料磨)聯(lián)合作業(yè)原料水分特高時。迂此情況,一要有意提高預(yù)熱器出口溫度(如加大主排風(fēng)和提高分解爐作業(yè)溫度。但要謹(jǐn)防發(fā)生預(yù)熱器的結(jié)皮堵塞事故),二是減小增濕塔噴小量,使入收塵器的煙氣溫度始終比露點高20~30℃。
(3)生產(chǎn)線點火起動階段,煙氣溫度低,也應(yīng)采用點火煙囪;
(4)做好收塵器的隔熱保溫和堵漏,也是防止局部結(jié)露的必要措施。
3、糊袋事故的處理:
? 糊袋事故一旦發(fā)生,處理起來很麻煩,但仍不得不一試。根據(jù)我們長期的實踐經(jīng)驗,可采取如下措施:
(1)第一步提高作業(yè)溫度,加強對濾袋的烘干強度(注意防止**溫);
(2)提高壓縮空氣壓力,同時在PLC上調(diào)短脈沖閥之間,室間及循環(huán)周期間的時間間隔,雙竿齊下提高噴吹清灰強度和頻度,并如此連續(xù)5~7天,將粘糊在濾袋上的積灰逐漸清理下來,使阻力恢復(fù)到正常狀態(tài)。有條件時,較好在停開排放機狀態(tài)進(jìn)行此高強度清灰。此法對中輕度的糊袋處理有效。
(3)對于特嚴(yán)重的糊袋,經(jīng)采取上述二種措施仍無效者,只有通過換新濾袋來解決了。這將造成重大經(jīng)濟損失也無可奈何!
4、糊袋事故案例
? ?案例1、TM廠一臺窯頭袋收塵器,處理風(fēng)量36萬m3/h,剛用半年,阻力正常。后來阻力突然升到2000Pa以上,經(jīng)查,未發(fā)現(xiàn)其他原因,經(jīng)采用上述*二條措施,設(shè)備阻力下降到1500Pa以下。
? ?案例2、L廠新建4000t/d生產(chǎn)線,窯尾袋收塵處理風(fēng)量60萬m3/h。用Φ160×6000P84復(fù)合氈復(fù)膜濾袋。2011.4月廠方反映,在約3200t/d產(chǎn)量下,收塵器阻力已達(dá)2000Pa,大大**過設(shè)計指標(biāo)≤1500Pa,后排風(fēng)機電流接近額定值,證明收塵器阻力確實高。
? ?原來,由于各種原因,該生產(chǎn)線從**點火起,點火烘窯一共進(jìn)行了七、八次,又未能次次用點火煙囪,可見是發(fā)生了糊袋事故。后來采取挽救措施無效而換袋。
? ?案例3.湖南
Z廠4500t/d線,Φ3.8×7m風(fēng)掃煤磨,配的煤粉收集器FDPM96-2×8,風(fēng)量11萬m3/h,入口濃度1000g/N
m3。投用后相當(dāng)一段時間,設(shè)備運行狀況正常,阻力在1400Pa以下。后來因檢修,煤磨停用;恢復(fù)開窯后,收塵器阻力便一直居高不下,較高達(dá)到2700Pa,
經(jīng)本公司派員現(xiàn)場析查、差壓儀表、壓縮空氣壓力、脈沖閥及提升閥動作,都沒有問題,雖經(jīng)采取多種措施,阻力還是下不來,最后更換濾袋,便一切恢復(fù)正常。
四、故障3,粉塵排放濃度**標(biāo)
? ?這種情況在新設(shè)備剛投用或使用一段時間后都可能發(fā)生。袋式除塵器由于依靠濾料的纖維(或復(fù)膜)層過濾,粉塵排放濃度一般可達(dá)30mg/N
m3甚至較低。
1、 ?粉塵濃度**標(biāo)的原因:
a, ?
濾袋口(一般配有彈性脹圈)與花板孔的配合不好,密封不嚴(yán);
b, ?
風(fēng)道內(nèi)導(dǎo)流板與兩側(cè)板的焊縫有孔洞或開裂;
c, ?
風(fēng)道導(dǎo)流板上方側(cè)板的拼合縫,或它們與**部花板間的焊縫有孔洞或漏焊;
這些因素都使部分含塵煙氣不經(jīng)過濾直接竄入排放風(fēng)道;
d, ?
濾袋質(zhì)量低劣,單位面積克重和厚度太小,過濾性能不佳,這四個情況設(shè)備一投用就能發(fā)現(xiàn)。
e, ?
濾袋上有孔洞或開裂。由噴吹系統(tǒng)的噴咀偏斜、袋籠表面毛刺焊疤、袋籠濾袋的配合尺寸不當(dāng)?shù)榷紩a(chǎn)生此情況。它們主要在設(shè)備投用一段時間后才會出現(xiàn)。
2、 ?對策:
? 主要為把好設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝的質(zhì)量關(guān),不給用戶留下任何隱患。
五、故障4:**溫和收塵器內(nèi)燃爆。
1、**溫
? ?袋式除塵器使用各類**或無機(或復(fù)合)濾料。它們的使用都有一個溫度上限。見表1
?各類濾料的允許溫度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
表1 ?
濾料名稱 ? ? ??
聚丙烯
(PP)
亞克力
(PAN)
聚酯
(PES)
聚苯硫醚
(PPS)
聚酰胺
(Nomex)
原酰亞胺
(P84)
玻纖
(GL)
聚四氟乙烯
(PTFE)
耐溫
℃
連續(xù)
90
125
140
180
200
240
250
260
瞬間
100
140
150
200
220
260
280
280
? ?供貨商根據(jù)業(yè)主提供的煙氣溫度,配置了相應(yīng)的濾料(還結(jié)合煙氣中酸、堿、氧化等條件),使用上一般不應(yīng)發(fā)生問題。但在實際應(yīng)用中,由于異常工況,時有**溫發(fā)現(xiàn),又調(diào)控不及時,濾料一經(jīng)較長時間**溫發(fā)生纖維收縮。老化加烈,變脆,必然大大縮短其壽命。
? ?解決此問題,制造商無能為力,只有靠用戶提高認(rèn)識,實施科學(xué)管理,溫度異常時進(jìn)行及時的調(diào)控,嚴(yán)防溫度**標(biāo),才能保證設(shè)備的正常使用
2、燃爆:
? ?這主要發(fā)生在煤粉制備系統(tǒng)或易燃?xì)怏w(天然氣或煤氣)過濾器上。這類事故國內(nèi)不勝枚舉。
為了防止這類設(shè)備的內(nèi)部燃爆,設(shè)備設(shè)計制造上一般采取以下措施:
(1)采用防靜電濾料。收塵器殼體可靠接地。要求接地電阻≤4歐姆,以防粉塵跟濾袋的摩擦。引起靜電積聚電火花,導(dǎo)致燃爆;
(2)灰斗壁面仰角≥70°,防止壁面積灰、確保及時排空;
(3)對設(shè)備內(nèi)部不可避免的水平段,加敷溜灰板,溜灰板對地仰角≥60°。
(4)為防止灰斗內(nèi)部積灰,還采取以下措施:
——灰斗底部設(shè)電加熱器。保證壁面溫度,干燥不粘灰:在嚴(yán)寒地區(qū)甚至對整個灰斗壁面進(jìn)行伴熱。
——每一灰斗設(shè)一電振器,定期開動振打;
——設(shè)置外保溫,既防濾袋結(jié)露糊袋,也防內(nèi)壁淌水糊料。
(5)設(shè)進(jìn)出口溫度監(jiān)視、報警。
(6)每一灰斗底部設(shè)一熱電阻,嚴(yán)密監(jiān)視此處溫度有否異常,判斷有否積灰自燃或溫度過低情況;
(7)設(shè)備外壁設(shè)置足夠大面積的防爆閥,以備內(nèi)部一旦發(fā)生燃爆能及時泄壓,保護(hù)整臺設(shè)備;必要時還可設(shè)置CO檢測器及CO2自動滅火裝置。
(8)要求業(yè)主方做好以下防爆工作:
a,盡量消除系統(tǒng)的水平管道,管道風(fēng)速不**10-12m/s,
b,嚴(yán)格控制入袋收塵器的溫度≤80℃而又**露點約20℃;
c,嚴(yán)格防止熱風(fēng)爐明火進(jìn)入煤磨系統(tǒng);
d,系統(tǒng)各個部位(磨機、選粉機及管道)按規(guī)范設(shè)計,并設(shè)置各自的防爆閥,以免一旦在這里發(fā)生燃爆殃及收塵器;
e,停磨時間稍長要排空灰斗內(nèi)的積料,并清除干凈濾袋表面積灰;因為積料的長期貯存,會發(fā)熱而自燃,一開磨引起燃爆。應(yīng)該說,只要設(shè)備和用戶都做好了上述工作,使用時嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,煤磨袋收塵器的燃爆事故是完**夠防止的。國內(nèi)不少廠家一再發(fā)生此類事故,據(jù)其原因主要是大家防爆意識不夠,操作管理不嚴(yán),新線人員缺乏經(jīng)驗也是原因之一。
六、故障5內(nèi)部構(gòu)件的嚴(yán)重銹蝕。遼寧FS廠和湖北HS廠都曾出此類故障。
? 袋式除塵器內(nèi)側(cè)壁和袋籠、噴吹管等內(nèi)部構(gòu)件的嚴(yán)重銹蝕,是威脅除塵器長期正常運行的又一常見故障,它使壁面逐漸減薄,強度降低,久而久之甚至爛穿;袋籠的銹蝕會加快濾袋與之接觸面的腐蝕;噴吹管特別是管口的腐蝕,使口徑逐漸擴大,形狀變得不規(guī)則,既使壓縮空氣耗量增加,又使同一噴吹管下各條濾袋的清灰效果失控,這是大家所不希望的。
1、嚴(yán)重銹蝕的原因。
? 對大多數(shù)袋除塵器而言,只要制造時的除銹涂裝保護(hù)工作到位,設(shè)備的長期使用應(yīng)無問題。但在以下四種特殊情況下,問題還是會變得嚴(yán)重起來:
(1)煙氣中SO2含量高、水分高,是產(chǎn)生腐蝕的主因。因為一旦在壁面有所結(jié)露,它們會形成硫酸亞硫酸,在防護(hù)的薄弱部位,便產(chǎn)生腐蝕。
(2)煙氣溫度過低,為SO2的成酸和腐蝕創(chuàng)造了條件;
(3)有的用戶認(rèn)識上有誤區(qū)。象窯尾袋收塵器,為了防止糊袋,對袋室做了外保溫,而對凈氣室,認(rèn)為反正煙氣要外排了,四壁未做外保溫。結(jié)果煙氣在這里嚴(yán)重結(jié)露,產(chǎn)生了不該發(fā)生的嚴(yán)重銹蝕。
(4)頂蓋周緣密封的不嚴(yán),有冷空氣侵入,也在鄰近部位發(fā)生結(jié)露和銹蝕。
2、防銹的對策:
(1)設(shè)備設(shè)計制造時。要針對煙氣性質(zhì)特別是SO2和H2O的含量高低,采取相宜的防銹措施,包括涂裝應(yīng)達(dá)到的除銹級別(一般為Sa2.5)、底漆和面漆的選擇,涂裝層數(shù)和各層的厚度;并確保施工到位;漆的耐溫等級要**可能出現(xiàn)的較高煙氣溫度,避免因**溫使涂層失效;高腐蝕條件下的袋籠不能采用一般的鍍鋅,而應(yīng)采用噴塑、采用瀝青漆或耐高溫耐濕漆;凈氣室內(nèi)壁和噴吹管等內(nèi)部構(gòu)件也宜采取類似的處理,不能作一般涂裝。
(2)對窯爐型和煤磨系統(tǒng)用的設(shè)備,一定要做好全面的外保溫,不為結(jié)露留下隱患;
(3)生產(chǎn)操作要確保作業(yè)溫度比露點高20~30℃以上,既防糊袋,又防結(jié)露銹蝕;
(4)做好設(shè)備的密封維護(hù)。
六、故障6
濾袋使用壽命短。
? 濾袋在一臺收塵器設(shè)備中占有很高的比重,按所用材質(zhì)的不同。達(dá)15~40%。一臺處理百萬風(fēng)量的窯尾收塵器,濾袋費高達(dá)一、二百萬元。供貨要求擔(dān)保壽命起碼二年以上。濾袋壽命短,既影響使用效果,也給供貨商或業(yè)主造成巨大經(jīng)濟損失;由于數(shù)量大,更換起來又很費時??梢娖湮:χ?。
1、幾個實例:
a,河南JR廠5000t/d線。窯尾袋除塵器。風(fēng)量90萬m3/h。Φ160×6000濾袋玻纖復(fù)膜總過濾面積14855m2.08.8月投產(chǎn),至09.9月已換過二次袋。壽命只7個月。
b, ?
河南TR廠5000t/d線,窯尾除塵器。風(fēng)量83萬m3/h。Φ160×7000濾袋。玻纖復(fù)膜投用后同樣使用壽命短,縱筋處磨破開裂、復(fù)膜脫皮,上口段穿洞;
c, ?
江蘇JF廠,礦渣/烘干機收塵。風(fēng)量9萬m3/h。濾袋Φ130×3750。玻纖總面積2144m2,使用不到二年,先后換濾袋幾次。先二次(不同供貨商)雖然袋不破但排放濃度不達(dá)標(biāo),后換南玻院產(chǎn)品1000g/m2無堿玻纖針刺氈,配合在噴吹管也做了些改進(jìn)。設(shè)備才進(jìn)入正常使用。
d, ?
河北BS廠。窯尾袋收塵器。風(fēng)量18萬m3/h。濾袋Φ130×6000共3676m2.同樣是濾袋破損率高,15個月?lián)Q袋3次,一是在袋口下27~47cm范圍內(nèi)出洞。二是骨架處出開裂條紋。
2、 ?
破袋原因:
大多為設(shè)計和制造問題。主要為噴吹清灰系統(tǒng)設(shè)計不合理,如噴吹氣流歪斜或過于強烈,濾袋和袋籠間配合過緊等,也有如C廠,濾袋本身的質(zhì)量問題。
3、 ?
對策:
? 供貨廠要提高設(shè)備的設(shè)計制造質(zhì)量,避免出類似事故;用戶要選擇聲譽好、技術(shù)成熟的供貨商。
七、結(jié)論
袋式除塵器之所以出現(xiàn)各類故障,一類由設(shè)備制造商遺留的先天不足,包括噴吹清灰系統(tǒng)設(shè)計缺欠,濾袋等元器件質(zhì)量差,安裝質(zhì)量缺陷,內(nèi)部涂裝不切合煙氣實際等,它們給用戶造成了很大損失和麻煩;一類為用戶自身的不當(dāng)使用所致,包括低溫作業(yè)、結(jié)露糊袋、**溫,以及不適當(dāng)?shù)木S護(hù)和操作等,只有通過這兩個方面的共同努力,才能使我國的袋式除塵器走上健康發(fā)展的軌
詞條
詞條說明
鍋爐布袋除塵器的保護(hù)技術(shù)鍋爐布袋除塵器的保護(hù)涉及了除塵器本體阻力的控制和除塵器**部件—濾袋的保護(hù)。我公司設(shè)計的鍋爐布袋除塵器圍繞上述目的采用了一系列的保護(hù)技術(shù): 1) 除塵器的阻力控制 除塵器的阻力分為兩部分。本設(shè)備的設(shè)計阻力為<1200Pa。 一部分是設(shè)備的固有阻力(即原始阻力),這是由設(shè)備的各個煙氣流通途徑造成的。 除塵器進(jìn)出風(fēng)方式、進(jìn)風(fēng)管道各部位的煙氣流速選擇是否妥當(dāng);除塵器各倉室進(jìn)風(fēng)的
鍋爐布袋除塵器技術(shù)改進(jìn) 提升設(shè)備品質(zhì) 隨著國家對燃煤鍋爐環(huán)保排放控制要求的越來越嚴(yán),鍋爐煙氣除塵器上升為鍋爐使用廠家必須安裝的主機設(shè)備。因此,它運行的好壞直接關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)率。根據(jù)燃煤鍋爐尾煙氣的特點, 除塵器殼體要求具有耐較高負(fù)壓及防腐功能,濾料具有耐高溫的性能。為了延長脈沖閥的壽命,系統(tǒng)所供的清灰氣源進(jìn)行了脫油水處理措施。 LCMG鍋爐長袋脈沖除塵器開發(fā)設(shè)計 1、LCMG型耐高溫脈沖
袋式除塵器已進(jìn)入各個工業(yè)領(lǐng)域,成為各類煙氣粉塵治理的主力軍設(shè)備。但在實際應(yīng)用中,不時出現(xiàn)設(shè)備阻力高、粉塵排放濃度不達(dá)標(biāo)、濾袋壽命短、收塵器燃爆、內(nèi)部構(gòu)件銹蝕嚴(yán)重等問題。本文通過一些實例,分析研究了它們的成因和對策,以期供貨商和用戶,共同吸取教訓(xùn),努力使之走上健康發(fā)展的軌道。 袋式除塵器以其優(yōu)良的過濾性能和廣泛的適應(yīng)性,逐漸成為各類工業(yè)煙氣粉塵治理的主力軍,對國家的節(jié)能減排和環(huán)境治理作出越來越大的
小型生物質(zhì)鍋爐布袋除塵器冒灰及解決辦法 隨著我國對節(jié)能減排政策的實施,小型生物質(zhì)鍋爐的應(yīng)用范圍越來越廣,生物質(zhì)鍋爐避免了目前燃煤鍋爐普遍存在的“煙塵污染大、燃燒不充分、浪費大、不節(jié)能”等問題,具有直接排放**、無塵、燃燒充分等特點。生物鍋爐的誕生,將較大地堆進(jìn)我國生物質(zhì)燃料的廣泛應(yīng)用。 小型生物質(zhì)鍋爐為達(dá)到環(huán)保效果,在鍋爐尾部煙道布置有除塵器,保證煙塵排放符合環(huán)保要求。 當(dāng)除塵器布袋起不到過慮煙
公司名: 臨朐縣環(huán)宇電子有限公司
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
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