在推車機系統(tǒng)中,由定位車牽引整列重車,推車機牽拉兩節(jié)待翻卸的重車和空車,驅(qū)動方式均為齒輪齒條驅(qū)動,以變頻電機為動力。一期工程定位車、推車機原有的行走行星齒輪減速機是克虜伯的2P112型二級。這種行星齒輪減速機存在以下缺陷: (1)輸入軸和一級太陽輪是分體結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維修不便。下部的一級太陽輪和一級行星齒輪的模數(shù)過小,齒厚過薄,導(dǎo)致一級太陽輪和行星輪經(jīng)常出現(xiàn)斷齒、打齒。 (2)輸入軸的原有軸承是深溝球軸承6012和6014.由于定位車、推車機牽車和返回時存在一定的慣性,另外,制動器制動時也會對輸入軸產(chǎn)生一定的沖擊,這樣輸入軸的軸承尤其是6012軸承要承受一定的徑向載荷。而深溝球軸承承受徑向載荷的能力較差,在使用中經(jīng)常損壞,而損壞的軸承碎屑會掉落到行星齒輪減速機內(nèi)部,導(dǎo)致一級太陽輪和一級行星輪出現(xiàn)打齒、斷齒。 (3)二級太陽輪和二級行星齒輪的模數(shù)過小,齒輪的承載能力不足,長時間使用容易造成打齒、斷齒。 (4)原輸出軸上部的軸承為深溝球軸承61834,長期的沖擊會造成其損壞。 (5)原行星齒輪減速機上部和下部連接所用M10X160、12.9級高強螺栓,因長期使用和沖擊出現(xiàn)了斷裂的現(xiàn)象。 針對以上問題,我們對原行星齒輪減速機進行了改造。改造時,主要通過保持原有各級齒輪的齒數(shù)比來保證總傳動比不變,同時要滿足車體的安裝 空間以及維修空間要求。具體的改造措施如下: (1)簡化輸入軸,提高其承載能力。原減速機輸入軸是通過內(nèi)齒花鍵與一級太陽輪齒輪軸連接的。在長期使用后,兩軸的連接內(nèi)花鍵經(jīng)常出現(xiàn)滾齒現(xiàn)象?,F(xiàn)將兩根軸簡化為一根齒輪軸,這樣不但解決了內(nèi)花鍵滾齒的問題,而且備件的采購、加工較容易,費用也較低。通過加大齒輪的模數(shù)和改變齒輪的材質(zhì)來提高齒輪的承載能力,將原齒輪的模數(shù)由2.5加大到3,這樣齒厚相應(yīng)增加,齒輪的承載能力提高。原輸入齒輪的材質(zhì)是16MnCr,改造后的齒輪采用20CrMoTi.該材料適合應(yīng)用在中載或重載、沖擊、耐磨且高速的場合,這較符合該減速機的實際工況。 (2)將輸入軸軸承由原來的6012和6014深溝球軸承改為22214C/W33調(diào)心滾子軸承。這樣,軸承的軸向載荷和徑向載荷能力分別由31.5kN和24.2kN提高到158kN和205kN,以提高其使用壽命。 (3)將二級行星齒輪和二級太陽輪齒輪的模數(shù)由3.5加大到4,材質(zhì)改用20CrMoT,i以提高其承載、抗沖擊和耐磨的能力,滿足工況要求。 (4)將輸出軸深溝球軸承61834改為滿裝圓柱滾子軸承SL181834,提高輸出軸軸承的軸向和徑向承載能力,以提高其使用壽命和可靠性。 (5)加大行星齒輪減速機上下部連接螺栓的直徑,選用M20X160,12.9級的高強螺栓。減速機改造完成后,在推車機上安裝了3臺進行試驗,運行500h后,對更換下來的齒輪油進行檢驗,未發(fā)現(xiàn)大的金屬顆粒,表明各部件磨損正常。實際使用一年來,3臺減速機運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)任何故障。對其中1臺進行了拆裝檢查,著重檢查了輸入軸、一級行星齒輪、二級太陽輪、二級行星齒輪、外齒圈、齒輪油及各個骨架油封等,基本情況良好,磨損正常。
詞條
詞條說明
優(yōu)質(zhì)的行星減速機材質(zhì),能有有效延長行星減速機的使用壽命。針對精密減速機的結(jié)構(gòu)特點和齒輪的載荷性質(zhì),應(yīng)該廣泛采用硬齒面齒輪。獲得硬齒面齒輪熱處理方法有很多,如表面淬火、整體淬火、滲碳淬火、滲氮等,應(yīng)根據(jù)齒輪減速機的特點選定。 1.表面淬火 常見的表面淬火方法有高頻淬火(對小尺寸齒輪)和火焰淬火(對大尺寸齒輪)兩種。表面淬火的淬硬層包括齒根底部時,其效果很好。齒面硬度可達45-55HRC. 2.滲氮
齒輪減速機按照理論公式GS0設(shè)計了一對內(nèi)平動齒輪傳動齒輪副,其參數(shù)為:齒輪精度為8級;模數(shù)為2;外、內(nèi)齒輪的齒數(shù)分別為99,100;外、內(nèi)齒輪的變位系數(shù)分別為086,140;嚙合角為53177;中心距為157mm;GS=96510-4.結(jié)合以上分析,就誤差對的具體影響進行分析。 齒輪減速機齒厚偏差對的影響在不考慮其他誤差的前提下,齒厚偏差ES對的影響如所示。為保證齒輪副間能夠形成潤滑油膜,齒厚偏差
減速機突然發(fā)生了故障應(yīng)該怎樣處理? 首先,要分析一下減速機故障的產(chǎn)生原因,是因為安裝不當造成的行星減速機損壞,還是其它別的原因,減速機的損壞程度是怎樣的,都有哪些零部件有了損壞,一般造成減速機突發(fā)故障的原因有以下幾個: 減速機安裝不當,沒有安裝在同一水平面。減速機底腳螺母沒有緊固。 如果是蝸輪減速機蝸輪突然磨齒,那應(yīng)該減速機的油窗,看看機子有沒有缺油現(xiàn)象。 還有就是,減速機的載荷情況是怎樣的,有沒
如何選購步進減速機?東莞吉創(chuàng)小編告訴你。 1、在選擇步進減速機時,請將您選用的伺服電機額定扭矩乘上減速比,得到的數(shù)值原則上要小于產(chǎn)品樣本提供的相近減速機的額定輸出扭矩,同時還要考慮其驅(qū)動電機的過載能力及實際中所需很大工作扭矩。所需很大工作扭矩要小于額定輸出扭矩的2倍。滿足上面條件后請選擇體積很小的減速機,體積小的減速機成本相對低一些。如果您的空間不夠電機減速機直線連接,您還可以選擇拐角型減速機,它
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