KDF2纖維濾棒成型機組是煙廠生產(chǎn)濾棒的設(shè)備。經(jīng)過十幾年的應(yīng)用,原**組逐漸顯示出技術(shù)上的局限性:機械結(jié)構(gòu)復(fù)雜;電控相對落后;生產(chǎn)比較差,噪音響;度高,能源利用率低等。因此,原**組越來越不適應(yīng)現(xiàn)代生產(chǎn)要求。 為此,筆者參照上**的高速濾棒成型設(shè)備的設(shè)計原理,結(jié)合國內(nèi)市場的需求和機組的特點,運用伺服傳動的優(yōu)良特性及PLC在工業(yè)控制中的優(yōu)勢,設(shè)計了此套控制。
1 概述 纖維濾棒成型機組控制和傳動采用了Lenze公司的伺服、Digital公司的式控制屏和西門子公司的PLC,分別通過MPI和DP通訊控制。 纖維濾棒成型機通過二次、塑劑添加、卷制成形、刀盤切斷和排列裝盤的生產(chǎn)濾棒。
2 控制策略
(1) 對塑劑添加的控制策略 起初延用原的欠阻尼響應(yīng)曲線的控制。但是,在實際調(diào)試中,發(fā)現(xiàn)該控制存在一定的缺陷,具體為:每天*次上電開機時,塑劑存儲器中塑劑積累時間過長,造成一段時間內(nèi)濾棒塑劑含量過低。根據(jù)售后服務(wù)部門的反饋,某些煙廠為保濾棒往往會剔除*盒濾棒。這樣會有較大的浪費。
產(chǎn)生這種情況是因為煙廠每天工作結(jié)束時或者CPU重啟組都會停機,并排空存儲器中的塑劑。由于欠阻尼響應(yīng)到達設(shè)定值時間過長,造成開始階段濾棒塑劑含量過低。日常生產(chǎn)班次中,每次停機不排空塑劑,而是在存儲器中保有一定儲存量?! ? 根據(jù)自動控制原理,車速斜坡響應(yīng)可以分為過阻尼響應(yīng)、臨界阻尼響應(yīng)和欠阻尼響應(yīng)。理論上說,臨界阻尼響應(yīng)是zui的控制,這種響應(yīng)既實現(xiàn)了控制的性又實現(xiàn)了控制的性;過阻尼響應(yīng)是為了性犧牲性;欠阻尼響應(yīng)則是為了性犧牲性。然而,臨界阻尼由于條件過于苛刻,在實際控制中是無法實現(xiàn)的?! ? 根據(jù)剩余的兩種響應(yīng)曲線的特性,筆者認為CPU啟動時使用欠阻尼響應(yīng)曲線,其理由是:CPU啟動狀態(tài)下,對塑劑積累時間的要求于塑劑含量的性;而其他狀態(tài)下使用過阻尼響應(yīng)曲線,此時對含量的要求于積累的性?!? 因此,利用S7-300啟動時的組織塊OB100在CPU啟動中只執(zhí)行一次的特性,對塑劑伺服電機的控制依據(jù)機組不同的啟動狀態(tài)采取了不同響應(yīng)曲線下的控制。具體來說,在CPU啟動時(此時塑劑存儲量必定為零),通過啟動組織塊OB100中送出高速運轉(zhuǎn)命令至塑劑伺服電機,使控制曲線成為欠阻尼響應(yīng)狀態(tài)以實現(xiàn)對存儲器中塑劑的積累。而在非CPU啟動狀態(tài),控制塑劑伺服電機的FC功能塊將送出普通速度命令,使控制曲線成為比較接近臨界阻尼的過阻尼響應(yīng)狀態(tài)?!? 新的設(shè)計避免了CPU重啟時帶來的塑劑積累過慢的問題、了廢品數(shù)量,因此這樣的設(shè)計不會影響正常生產(chǎn)狀況時塑劑含量的性。
(2) 對濾棒剔除支數(shù)的計算策略 在纖維濾棒成型機的生產(chǎn)中,為保濾棒,每當(dāng)速度**一定的設(shè)定值時,機組就會剔除此時的濾棒。此組的速度是不斷變化的,按通常無法計算出具體的剔除支數(shù)。這對統(tǒng)計生產(chǎn)效率帶來了相當(dāng)?shù)睦А! ? 筆者可以動態(tài)的車速反饋,但這條反饋曲線是不斷波動和變化的非線性曲線。對于非線性曲線,數(shù)學(xué)上只能夠采用面積積分求解的計算。對于此項目就是要求給出一定時間內(nèi)主電機的圓周行程,即機組一段時間內(nèi)所生產(chǎn)的濾棒長度?!? 從這一角度出發(fā),筆者考慮采用了對車速進行模擬積分的計算,即從積分的基本定義出發(fā),求出剔除時間內(nèi)的濾棒生產(chǎn)長度L=Σ(Δv*Δt),再除以單個濾棒長度得剔除支數(shù)的計算。 按照積分的定義要求,積分求解是在一定條件下才能夠成立。這個條件就是Δt要足夠的小即Δt→0。在實際中,近似認為Δt=20ms時可以條件。此時,計算得出的濾棒支數(shù)與實際濾棒支數(shù)的誤差在±3支以內(nèi)。在精度上,以zui高生產(chǎn)速度3300支/分鐘計(此時濾棒長度為120mm),±3支的精度是可以精度要求。所以筆者認為只要將Δt控制在20ms時就可以積分求解的條件。
詞條
詞條說明
控制性能可以分為高檔機、中檔機和低檔機。低檔機這類可編程序控制器,具有基本的控制功能和一般的運算能力。工作速度比較低,能帶的輸入和輸出模塊的數(shù)量比較少。比如,德國SIEMENS公司生產(chǎn)的S7-200就屬于這一類。中檔機這類可編程序控制器,具有較強的控制功能和較強的運算能力。它不僅能完成一般的邏輯運算,也能完成比較復(fù)雜的三角函數(shù)、指數(shù)和PID運算。工作速度比較快,能帶的輸入輸出模塊的數(shù)量也比較多,輸
西門子觸摸屏常用于以下各種場景和應(yīng)用領(lǐng)域:工業(yè)自動化控制系統(tǒng):在工業(yè)生產(chǎn)過程中,觸摸屏可用于監(jiān)視和控制設(shè)備、機器和生產(chǎn)線。它可以提供直觀的用戶界面,用于操作設(shè)備、調(diào)整參數(shù)、查看生產(chǎn)數(shù)據(jù)等。機床和數(shù)控系統(tǒng):西門子觸摸屏可用于機床和數(shù)控系統(tǒng)中,用于控制和調(diào)整加工過程、設(shè)置加工參數(shù)、顯示加工狀態(tài)等。運輸和交通管理系統(tǒng):觸摸屏可以在運輸和交通管理系統(tǒng)中應(yīng)用,例如控制中心、列車控制室、交通信號控制等,用于監(jiān)
西門子變頻器V20是一種小型變頻器,它有七種外型尺寸可以選擇,功率范圍是0.12kW到30kW,它為用戶提供了簡單,經(jīng)濟性好的驅(qū)動控制解決方案。同時西門子變頻器V20具有調(diào)試過程快捷、易于操作、穩(wěn)定可靠以及經(jīng)濟高效的特點。西門子變頻器V20特點1. 西門子所有組件搭配簡單西門子變頻器SINAMICS V20與 SIMATIC PLC/HMI **配合,完整的程序包可以直接下載使用;2. 安裝簡便西
西門子觸摸屏作為工業(yè)控制系統(tǒng)中的一部分,可能會遇到以下一些常見故障:觸摸失靈:觸摸屏可能會出現(xiàn)觸摸不響應(yīng)或觸摸反應(yīng)遲鈍的問題。這可能是由于觸摸屏的觸摸傳感器或控制器出現(xiàn)故障,或者觸摸屏表面受到污染、損壞或過度磨損導(dǎo)致的。顯示異常:觸摸屏的顯示可能會出現(xiàn)閃爍、顏色異常、模糊或無法顯示的問題。這可能是由于觸摸屏的顯示器、電源或驅(qū)動板出現(xiàn)故障,或者觸摸屏本身的內(nèi)部連接問題。硬件故障:觸摸屏的硬件部分,如
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